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淺析反滲(shèn)透化學清洗的實踐作用

概述(shù)   反滲透作為膜過濾技術在火力發(fā)電廠的水(shuǐ)處理應用中已越發普遍,從用於離子交換的預脫鹽到全膜水處理的一部分,它解決了單一離子交換設備存在的設備台數多、投資費用高、大量使用酸、堿(jiǎn)而造(zào)成的環境汙染等一係列問題。 1 我廠反滲透設備運行(háng)狀況   我廠發(fā)電一分場作為東北地區最早使用反滲透進(jìn)行(háng)預(yù)脫鹽的單位,自1996年至2011年已有15年的運行和維護經(jīng)驗(yàn),從反(fǎn)滲透(tòu)膜的使用年(nián)限(xiàn)看運行維(wéi)護(hù)水平。從RO實際運行狀況看:兩(liǎng)套RO自1996年10月投運,第一次換膜(mó)時間均為2004年5月(yuè),膜使用年限為七年半,到2011年6月,#1RO狀況良(liáng)好,總壓差未超過0.35MPa,而#2RO2011年4月壓差升高,清洗後效果不明顯,等待(dài)換膜。在脫鹽率和回收率基本能保證要求的情況(kuàng)下,都達到了理論使用年限。本文重點從化學清洗方麵進行總結和分析。   我廠水處理係統由預處理係統、反滲透預脫鹽(yán)係統和離子交換除鹽係統三(sān)大部分組成,其工藝流程如(rú)下:地(dì)下水→生水泵(bèng)→生水加熱器→高效纖維過濾器→5U保安過濾器→高壓泵→反滲透(2×52m3/h)→滲透水箱→滲透泵→逆流再生陽離子交換器→除碳器→中間水箱→中間水泵→陰浮(fú)動床→除鹽水箱→除鹽水泵→主廠房。   我廠使(shǐ)用的反滲(shèn)透設備,係引(yǐn)進美國陶氏公司生產的複合膜。#1、2 RO出力分(fèn)別為50m3/h,總(zǒng)出力為100t/h,脫鹽率為90%,回收率(lǜ)為75%。每套反(fǎn)滲透(tòu)設備由54根(gēn)膜元件組成,均采用(yòng)一級二段(duàn)6-3方式排列(liè)布置(zhì),即一段由36根膜元件組成6個膜組件,二段由18根膜元件(jiàn)組成3個膜(mó)組件。 2 反滲(shèn)透清洗情況及(jí)效果(guǒ)   反滲透設備(bèi)自96年(nián)10月(yuè)投運以來,由於使用地下(xià)水,加(jiā)之運行(háng)過程(chéng)對高效(xiào)過濾器和對保安過(guò)濾器進行嚴格的監督(dū)檢查(chá)、清洗和更換濾芯,並堅持每年對反(fǎn)滲透設備進(jìn)行清洗,運行狀況一直良好。2004年5月換膜後脫鹽率97%左右,係統壓差0.3MPa,產水(shuǐ)流量50m3/h。自2006年4月份(fèn),反滲透逐步出現異常(cháng)現象,產水流量約下降10%左右,脫鹽率下降至91%左右。對不同(tóng)於以往的情況進行了詳細的分析(xī),發現反(fǎn)滲透設備存在以下幾方麵(miàn)問題(tí): 2.1 產品水流量達不到設計要(yào)求   反滲透設備單套原設計產品水流(liú)量(liàng)為50 m3/h,目前實際(jì)上隻有40-45 m3/h。 2.2 脫鹽率普遍降低   反滲透係統原(yuán)設計脫鹽率為97%以上,目前實際(jì)上隻有92%左(zuǒ)右。 2.3 各段(duàn)壓(yā)差明顯增高   正常運行係統壓差在0.3MPa左右,而(ér)目前(qián)壓差最高達0.5MPa左右。 2.4 加藥係統存在問題   由於自動加藥係統一直未投入運行,對於母管製並(bìng)聯運行的兩套反滲透設備,單靠人工調節加藥量很難控製,長期運行中加藥量的不穩定,導致反滲透膜結垢,並(bìng)呈(chéng)加速趨勢。 3 產生(shēng)原(yuán)因分析(xī) 3.1 阻(zǔ)垢劑加入量不夠 2005年8月(yuè)份(fèn)更換為新型阻垢劑FLOCON-260。由於(yú)FLOCON-260無(wú)化驗方法,對於水處理母管製並聯運行(háng)的反滲透設備,單靠(kào)人工調節加藥量很(hěn)難控製,阻垢劑的使用控製不當,使得反滲透進水中的加藥量極不穩定,沒有真正起到阻垢作用,導致反滲透膜結垢,並呈加速趨(qū)勢。   鹽水經過反滲透後,水中95%以上的含鹽量被阻擋(dǎng)在濃水中,導致濃水含鹽量上(shàng)升(shēng)(水的回收率在75%時,濃水中含鹽量增加至進水4倍),鹽類的這種(zhǒng)濃縮是反滲透裝置結垢的主要原因。這些物質中最常見的(de)為碳酸鈣垢、硫(liú)酸(suān)鈣垢、金(jīn)屬氧化物(wù)垢、矽沉積物及有機或無機沉積物。由於汙染(rǎn)物的汙染速度與給水條件、運行方式等因(yīn)素(sù)有關(guān),因此應該控製產品水的回收率,使濃水流(liú)量維持在難溶鹽類不會析出的狀況下,既避免其離子積超過濃度積(jī),同時要嚴格按照導則要求(qiú)在發生汙(wū)染時應(yīng)及(jí)時的進行清洗,否則汙染將會在相對較短的時間內使膜元件的性能遭到嚴重的破壞。 3.2 反滲透運行監督部分誤差大   反滲透係統中的有關(guān)表計如壓力表、流(liú)量(liàng)表、電導(dǎo)表等損壞較多,現存(cún)表(biǎo)計誤差大,無法保證正常監督反滲透設備的運行情況。 3.3 反滲透(tòu)進水溫度無法保證(zhèng)   眾所(suǒ)周知反滲透膜有適宜的水溫要求,適當地提高水溫有利於降低水的黏(nián)度,增加膜的透過速(sù)度。由於加熱器使用年(nián)限較長,銅管漏泄停運情況時有發(fā)生,針對此情況對生(shēng)水加熱器進(jìn)行了(le)全麵的改造,並且增加了二次加熱係統,提高了生水的加熱效果,改善了(le)反滲透的運行工況。 4 清洗方案的確定   膜的汙染是一個漸變過程,所以應在(zài)早期采取措施,消除汙染物,避免損壞膜元件或降低其性能。根據反滲透設計導則的要求,結合反滲透(tòu)投(tóu)運以來的各種情況運行、清洗的經驗,為(wéi)了進一步(bù)檢查、驗證係(xì)統結垢情況(kuàng)和製定符合實際的清洗方案(àn),對反滲透係統(tǒng)進行檢查、取樣(yàng),結果如下: RO一段壓力容器進口(kǒu)側第一膜元件端麵(miàn)有許多橡膠墊碎片等雜物(wù)。 RO二段壓力容器進口側內壁附著(zhe)有一層外(wài)觀為淺黃白色疏(shū)鬆狀的垢類,根據分析可初步判斷,係統內所結垢類的主要成分為硫酸(suān)鈣。並且(qiě)通(tōng)過對一段壓(yā)力容器進(jìn)口側機械雜質的清理,使一段壓(yā)差有所(suǒ)下降。   反滲透係統的清(qīng)洗是一項嚴謹的技術工作,清洗(xǐ)中稍有(yǒu)不慎,將會對反滲(shèn)透膜造成(chéng)不可彌補的(de)損傷。因此,清洗前首先應根據係統存在的問題製訂嚴格、科學的清洗(xǐ)方案,其次要嚴格控製清洗過程的每一個步驟,同(tóng)時應嚴密監視清洗過程中出現的不同情況,靈活機動的調整監督手段,最終達到清洗汙垢、保護設備的目的。5 清洗過程   清理機械(xiè)雜質,將一段壓力容器進水端(duān)的端板打開,清理每根膜(mó)元件端頭上的(de)機械雜質。   根據清洗(xǐ)配方配製酸洗、堿洗、殺菌等清洗藥液:啟動清洗水泵循環一小時以(yǐ)上,使其中的藥(yào)液完全溶解,並(bìng)達到所需要的濃度與溫(wēn)度。   水清洗(xǐ):啟動清洗(xǐ)水泵,將配置好的清洗液以低(dī)流速、低壓力打至反(fǎn)滲透設備壓力容器(qì)中並置換掉原有溶液。   循(xún)環:當係統(tǒng)內原有(yǒu)水質被置換掉,全部充滿清洗藥液時,即(jí)可將清洗藥液全部回收至(zhì)清洗箱中打循環,並維持恒定的壓力和溫度。如果膜元件汙(wū)染(rǎn)嚴重,應在清洗初期幾分鍾內將藥液排放掉,然後再進行循環清洗。   浸泡:通常(cháng)浸泡一小時即可,對於汙染嚴重的膜元件延長浸泡時間,最多可浸泡10~15個小時。在延(yán)長的浸(jìn)泡時間內,為(wéi)保持較高的溫度,可繼續加熱並保持低速(sù)循環。   大流(liú)量衝洗:用泵在一定壓力下大流量循環清(qīng)洗液30—60分鍾。   衝洗:用反(fǎn)滲透產(chǎn)品(pǐn)水或除鹽水衝去係統中殘(cán)存的清洗液。   清洗過程中應嚴格控製清洗液溫度、PH值、壓力等在要求範圍內,不得任(rèn)意超標。 6 清洗(xǐ)程序的規範化   配製清洗液時,應保證所用全部化學藥品均是可溶的。在(zài)進(jìn)入膜元件循環前藥液應混合(hé)均勻。   清(qīng)洗結束轉入(rù)正常備用前,應先在低流(liú)量,低(dī)壓力下將膜元件內的藥液衝淨,直至出水潔淨。   在清洗循環中(zhōng),清洗液溫度不應超過40℃。   對於多段反滲透裝置,即可分段清洗,也(yě)可串聯清洗,具(jù)體清洗方式(shì)可根據膜汙染情況確定(dìng)。 7 清洗(xǐ)效果的評價(jià)   實際過程中可以把清洗前後RO運行各(gè)參數變化情(qíng)況,輸入反滲透“標準(zhǔn)化運行管理軟件”,進行反滲透係統清洗效果的評價。最直觀的方法就是在相同的水溫、流量和(hé)產(chǎn)品水回收率和入口水壓力情況(kuàng)下(xià),壓差和脫鹽率變化情況。反滲(shèn)透係統運(yùn)行狀況的(de)好壞,影響因素有進水水質成分、回收率、溫度、壓力、PH值及膜的運行時間等,這些因(yīn)素(sù)綜(zōng)合構成了對反滲(shèn)透膜性(xìng)能的影響。   本次清洗使各(gè)種參數恢複正常,保證(zhèng)供給合格的除鹽水。   在隨後的幾年裏,我廠堅持對反滲透設備加強運行監督和定期清洗製度,反滲透設備運行一直很穩定,實踐證明,隻要按照要求對反滲透裝置進行運行和維護,就能保證反滲透設備的出力和(hé)水(shuǐ)質要(yào)求,就能保證膜壽命。   參考文(wén)獻 [1]DL/T951—2005《火電廠反滲透(tòu)水處理裝置驗收導則》中國電力出版社   作者簡介 韓鳳麗(lì)(1967-),女(nǚ),內蒙古赤峰市,現職稱:技(jì)師,學曆:大專,研究(jiū)方向:電廠化學水處理。 本文摘自中國(guó)論文網,原文地址:http://www.xzbu.com/2/view-4422556.htm 0 概述   反滲透作為膜過濾技術在火力發電廠的水處理(lǐ)應用中已越發普遍,從用於離子交換的預脫鹽到全膜水處理的一部分,它解決了單一離子(zǐ)交換(huàn)設備存(cún)在的設備台數多、投資費用高、大量使用酸、堿而造成的環境(jìng)汙(wū)染等一係(xì)列問題。 1 我廠反滲透設備運行狀況   我廠發電一分場作為東(dōng)北地區最早使用反滲透進行預脫鹽的單位,自1996年至2011年已有15年的運行和維護經驗,從反滲透膜的使用(yòng)年限看運行維護水平。從RO實際運行狀況看:兩套RO自1996年10月投運,第(dì)一次換膜時間(jiān)均為2004年5月,膜使用年限為七(qī)年半,到2011年6月,#1RO狀況良好,總壓差未超過0.35MPa,而#2RO2011年4月壓差升高,清洗後效果不明顯,等待(dài)換膜。在脫(tuō)鹽率和回收率基本能保(bǎo)證要求的情況下,都達到(dào)了理論使用年限。本文重點從化學清洗方麵進行總結和分析。   我廠水處(chù)理(lǐ)係統由預處(chù)理(lǐ)係統、反滲透預脫鹽(yán)係統和離子交換除鹽係統三大部分組成,其工藝流程如下:地下水→生水泵→生水加熱器→高效纖維過濾器→5U保(bǎo)安過濾器→高壓泵→反滲透(2×52m3/h)→滲透水箱→滲透泵→逆流再生陽離子交換器→除碳器→中間水箱→中間水泵→陰浮動床→除鹽水箱→除鹽水泵→主廠房。   我廠使用的反滲(shèn)透設備,係引進美國陶(táo)氏公司生(shēng)產的複合膜。#1、2 RO出(chū)力分別為50m3/h,總(zǒng)出力為100t/h,脫鹽率為90%,回收率為75%。每套(tào)反滲透(tòu)設備由54根膜元件組(zǔ)成,均采用一級二段6-3方式排列布置,即一段由36根膜元(yuán)件(jiàn)組成6個膜組件,二段由18根膜元件(jiàn)組成(chéng)3個(gè)膜組件。 2 反滲透清洗情況及效果   反滲透設(shè)備自96年10月投運以來,由(yóu)於使用地下水,加之(zhī)運行過程對高(gāo)效過濾器和對保安過(guò)濾器進行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查、清(qīng)洗和更換濾芯,並(bìng)堅持每年對反滲透設備進行清洗,運行狀況一直良好。2004年5月(yuè)換膜後脫(tuō)鹽率97%左右,係統(tǒng)壓差0.3MPa,產水流量50m3/h。自2006年4月份,反滲透逐步出現異常現象,產水流量約下降10%左右,脫鹽率下降至91%左右。對不同於以往的情況進行(háng)了詳細的分析,發現反滲透設備存在以下幾方麵問題: 2.1 產品水流量達不到設計要求   反滲透(tòu)設備單套原設計產品水流量為50 m3/h,目前實際上隻有40-45 m3/h。 2.2 脫鹽率普遍降低   反滲透係統原設計脫鹽率為97%以(yǐ)上,目前(qián)實際上隻(zhī)有92%左右。 2.3 各段壓差明顯增高   正常運行係統壓(yā)差在0.3MPa左右,而目前壓(yā)差最高達(dá)0.5MPa左(zuǒ)右。 2.4 加(jiā)藥係統存在問題   由於自動(dòng)加藥(yào)係統一直未投入運行,對於母管製(zhì)並聯(lián)運行的兩套反滲透設備,單靠人工調節加藥量很難控製,長期運(yùn)行中加藥量的不穩定,導致反滲透膜結垢,並呈加速趨勢。 3 產生原因分析 3.1 阻垢劑加入量不夠 2005年8月份更換為新型阻垢(gòu)劑(jì)FLOCON-260。由於FLOCON-260無化驗方法,對於水處理母管製並聯運行的反滲透設備,單靠(kào)人工調節加藥量(liàng)很(hěn)難控製,阻垢劑(jì)的使用控(kòng)製不當(dāng),使得反滲(shèn)透進水中的加(jiā)藥量極不穩定,沒有真正起到阻垢作用,導致(zhì)反滲透膜結垢,並呈加速趨勢。   鹽水經過反滲透(tòu)後,水中95%以上(shàng)的含(hán)鹽量被阻擋在濃水中,導致濃水含鹽量(liàng)上升(水的回收率在75%時,濃水(shuǐ)中含鹽(yán)量增加至進水4倍),鹽類的這種濃縮是反滲透裝置結垢的主(zhǔ)要原因。這些物質中最常見的為碳酸鈣垢、硫酸鈣垢、金屬氧化物垢、矽沉積物及有機或無機沉積物(wù)。由於(yú)汙染物的汙(wū)染速度與給水(shuǐ)條(tiáo)件、運行方式等(děng)因素有關,因此應該控製產品水的回收率,使濃水流量(liàng)維持在難溶鹽類不會析出的狀況下,既避免其離子(zǐ)積(jī)超過(guò)濃度積,同(tóng)時要嚴格按照導則要求在發生汙染時應及時的進行清洗,否則汙染將會在相對較短的時間內使膜元件的(de)性(xìng)能遭到嚴重(chóng)的(de)破(pò)壞。 3.2 反滲透運行監督部分誤差大   反滲透係統中的有關表計如壓(yā)力表、流(liú)量表、電導表等損壞較多(duō),現存表計誤(wù)差大,無法保證正常監督反(fǎn)滲透(tòu)設備的運行情況。 3.3 反滲透進水溫度無法保證   眾所周知反滲透膜有適宜的水溫(wēn)要求,適當地提高水溫有利於降低水的黏度,增加膜(mó)的(de)透過(guò)速度。由於加(jiā)熱器使用年限較長,銅(tóng)管漏泄停運情(qíng)況時有發生,針對此情(qíng)況對生水加熱器(qì)進行了全麵的改造,並(bìng)且增加了二次加熱係統,提高了生水的加熱效果,改善了(le)反(fǎn)滲透(tòu)的運(yùn)行工(gōng)況。 4 清洗方案的確定   膜的汙染是一個漸變過程,所以應在早期(qī)采取措施,消除汙染物,避免損壞膜元件或(huò)降低其性能。根據反滲透設計導則的要求,結合反(fǎn)滲透投(tóu)運以來的各種情況運行、清洗的經驗,為了進一步檢查、驗證係統結垢情況和(hé)製定符合實際的(de)清(qīng)洗方案,對反滲透係統進行檢查、取樣,結果如下: RO一(yī)段壓力容器進口側第一(yī)膜元件端麵有許多橡膠墊碎片等雜物。 RO二段壓力容器進(jìn)口側內壁附著有一層(céng)外觀為淺黃白色疏鬆狀的垢類,根據分析可初(chū)步判斷,係統內所結垢類的主要成分為硫酸鈣。並且通過對一段壓力(lì)容器進口側機械雜質的(de)清(qīng)理,使(shǐ)一(yī)段壓差有所下降。   反滲透係(xì)統的清洗是(shì)一(yī)項嚴(yán)謹的技術工作,清洗(xǐ)中稍有不慎(shèn),將會對反(fǎn)滲透膜造成不可彌補的損(sǔn)傷。因此,清洗前首先應根據係統存在的問題製訂嚴格、科學的清(qīng)洗方案,其次要嚴格控製清洗過程的每(měi)一個步驟(zhòu),同時應嚴密監視(shì)清洗過程中出現的不(bú)同情況,靈活機動(dòng)的調整監督手(shǒu)段,最終(zhōng)達到清洗汙垢、保護設備的目的。5 清洗過程   清(qīng)理機械雜質,將一段壓力容器(qì)進(jìn)水端的端板打開,清理每根(gēn)膜元件端頭上(shàng)的機械雜質。   根(gēn)據清洗配方(fāng)配製酸洗、堿洗、殺菌等清洗藥液:啟動清洗水泵循環一小時(shí)以上,使其中的藥液完全溶(róng)解,並達(dá)到所需要的濃度與溫度。   水清洗:啟動清洗水(shuǐ)泵,將配(pèi)置好的清洗液以低流(liú)速、低壓力打至反滲透設(shè)備壓(yā)力容器中並置換掉原有溶液。   循環:當(dāng)係(xì)統內原有水質被(bèi)置換掉,全部充滿清洗藥液時,即可(kě)將清洗藥液全部回收(shōu)至清洗(xǐ)箱中(zhōng)打循(xún)環(huán),並維持恒(héng)定的壓力和溫度。如果膜元件汙染嚴重(chóng),應在清(qīng)洗初期幾分鍾內將藥液排(pái)放掉,然後再進行循環清洗。   浸(jìn)泡:通常浸泡一小時(shí)即可,對於(yú)汙染嚴重的膜元件延長浸泡時間,最多可浸泡10~15個小時。在延長的浸泡時(shí)間內,為保持較高的溫度,可繼續加熱並保持低速循環。   大流量衝洗:用泵在一定壓力下大流量循環清洗液30—60分鍾。   衝洗:用反滲透產品水或除鹽水衝去係統中(zhōng)殘存的清洗液。   清洗過程中應嚴格控製清洗液溫度、PH值、壓力等在要求範圍(wéi)內,不得任意(yì)超標。 6 清洗程序的規範化   配製清洗液時(shí),應保證所用全部化學藥品均是可溶的。在進(jìn)入膜元(yuán)件循環前(qián)藥液應混合均(jun1)勻。   清洗結束轉入正常備用前,應先在低流(liú)量,低壓力下將(jiāng)膜元件內的藥液衝淨,直至出(chū)水潔(jié)淨。   在清洗循環中,清洗液溫度不應超過40℃。   對於多段反滲透(tòu)裝置,即可分段清洗,也可串聯清(qīng)洗,具體清洗方式可根據膜汙染情況確定。 7 清洗效果的評價   實際過程中可以把清洗前後RO運行(háng)各參數變化情況,輸入反滲透“標(biāo)準化運行管理軟件”,進行反(fǎn)滲透係統清洗效果(guǒ)的評價。最直(zhí)觀的方法就是在相同的水溫(wēn)、流量和產品水回收率和入口水壓力情況下,壓差和脫鹽(yán)率變化情況。反滲透係統運行狀況的好壞,影響因素有進水水(shuǐ)質成分、回收(shōu)率、溫度、壓力(lì)、PH值及膜的運行時間等,這些因素綜合構成了(le)對反滲透膜性能的影響。   本次清洗(xǐ)使各(gè)種參數恢複正常,保證供給合格的除鹽水。   在隨後的幾年裏,我廠堅(jiān)持對反滲透設備加(jiā)強運行監督和定期清洗製度,反滲透(tòu)設備運行(háng)一直很穩定,實踐證明,隻要按照要求對反(fǎn)滲透裝置進行運行和(hé)維護,就能保證反滲(shèn)透設備(bèi)的出力和水質要求,就能保證膜壽命。


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